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表2仪表板横梁CAE分析结果压铸工艺 镁合金零件早期采用金属型重力铸造,经研究发现,由于镁合金的熔点低、密度低,大多数合金的流动性比较好,且比热容低,容易获得较高的冷速,因而在适中的压力下可以获得理想的铸件。根据相关报道,奥迪某款车型的镁合金仪表板横梁,在装有自动浇注机构的锁模力为24.5MN的冷室压铸机上成功实现压铸,因此本文介绍的镁合金仪表板横梁采用冷室压铸是完全可行的。 针对仪表板横梁的结构性能要求,结合AM60B的疲劳性能对内在缺陷非常敏感的特点,仪表板横梁的压铸工艺过程中要求压铸过程充型平稳,实现顺序凝固,避免各种铸造缺陷的发生。这样才能在得到缺陷少、品质高的铸件的同时,提高生产效率,也为实现新材料在仪表板横梁上应用奠定了工艺基础。 试验验证 根据产品设计要求分别对所开发的镁合金仪表板横梁进行零件性能测试、道路试验和碰撞安全试验。 1.零件性能测试 根据产品性能要求,需在三个状态下对仪表板横梁零件性能进行测试,分别是静态管柱“入侵”、静态侧面负载和转向管柱处横梁刚度三项台架试验。 (1)静态管柱“入侵”试验件固定在夹具上(模拟固定在乘客座的A柱处),并通过钢支架固定在另一夹具上(模拟中间通道的H梁固定)。夹具盘安装在管柱支架安装处,其与管柱支架功能形状一样。试验时,通过加载缸沿X方向加载负荷,加载点位于此夹具盘上。记录力—变形曲线,记录零件在失效前所能承受的最大力。 (2)静态侧面负载试验件固定在夹具上(模拟固定在乘客座的A柱处),并通过钢支架固定在另一夹具上(模拟中间通道的H梁固定)。夹具盘连接到驾驶座的A柱处,并与气缸相连。试验时沿Y方向,通过加载缸对零件的驾驶室处的A柱施加负荷,直到零件失效。记录力—变形曲线,记录零件在失效前所能承受的最大力。 (3)转向管柱处横梁刚度试验件固定在夹具上(模拟固定在乘客座的A柱处),并通过钢支架固定在另一夹具上(模拟中间通道的H梁固定)。夹具盘安装在管柱支架安装处,其与管柱支架功能形状一样。负荷就加在此夹具上(模拟转向管柱)。 经过上述三项试验,试验结果均符合标准要求(见表3)。表3台架性能试验结果2.道路试验和碰撞试验 在完成了材料和零部件台架试验之后,又分别对镁合金仪表板横梁进行了强化和综合道路试验以及整车碰撞试验,道路试验过程中没有发现镁合金仪表板横梁发生锈蚀、开裂等失效情况,结果完全满足产品的性能要求。正碰试验和侧碰试验过程中,镁合金仪表板横梁起到很好的支撑作用,没有发生变形或开裂,顺利通过碰撞试验。 镁合金仪表板横梁的零件性能测试、路试试验和碰撞安全试验结果均满足标准要求,验证了镁合金仪表板横梁性能完全满足使用要求。 结语 采用AM60B镁合金制造的仪表板横梁完全满足产品的各项性能要求,可以作为B级及以上车型仪表板横梁的制造材料。通过AM60B镁合金材料在仪表板横梁上的成功应用,不但可以达到轻量化效果,同时也为后期在其他零件上应用提供了思路和经验。
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